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三招治理抽油機減速箱滲漏問題

時間:2024-12-19 15:13 來源:2024年12月 作者:馮海生 黎東/孤島采油廠

石油是重要的戰(zhàn)略資源。隨著石油資源開采難度的增加,抽油機井生產(chǎn)時率的提高變得尤為重要。在石油開采過程中,抽油機是關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備,它的穩(wěn)定性和可靠性直接關(guān)系到石油開采的時率。抽油機減速箱作為抽油機的核心部件之一,承載著轉(zhuǎn)換動力和減速的任務(wù),其運行狀態(tài)對于整個抽油系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)至關(guān)重要。

減速箱通常采用油浴潤滑方式,通過齒輪和軸承的浸油潤滑來減少磨損。然而,由于抽油機通常部署在惡劣的野外環(huán)境中,特別是高溫、嚴寒和塵土較多的條件下,減速箱各個密封部位的耐久性會受到極大影響。長期運行后,減速箱容易出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,潤滑油的外泄不僅造成了資源浪費,還可能污染環(huán)境,甚至導致設(shè)備的停運。減速箱的滲漏問題因此成為制約抽油機正常運轉(zhuǎn)、提高原油生產(chǎn)時率的一個重要瓶頸。

現(xiàn)狀分析

抽油機減速箱的主要作用是將電動機產(chǎn)生的高速旋轉(zhuǎn)運動通過齒輪系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為低速輸出,驅(qū)動整個抽油系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。為了確保齒輪和軸承的正常運行,減速箱通常采用油浴潤滑方式,使齒輪和軸承在油中進行運轉(zhuǎn),減小摩擦,降低磨損。

在長期運行過程中,抽油機的減速箱需要面對野外惡劣的氣候和復雜的環(huán)境。特別是在高溫或極寒地區(qū),溫度的變化會導致減速箱內(nèi)部的密封材料發(fā)生老化、硬化等問題,進而失去密封性能,導致滲漏問題頻發(fā)。據(jù)2021年孤島油田現(xiàn)場調(diào)查數(shù)據(jù),在使用的抽油機減速箱中,共發(fā)現(xiàn)194例不同類型的滲漏問題,主要集中在密封墊、軸和通氣孔等部位。
密封墊滲漏:由于減速箱設(shè)計中部分區(qū)域未使用密封墊,或者密封墊在長時間的運行中老化、磨損,密封性能逐漸下降,導致潤滑油從接縫處滲出。

軸故障滲漏:減速箱的輸入軸長期處于高強度運轉(zhuǎn)狀態(tài),與油封之間形成摩擦,容易在軸表面形成銹蝕溝槽。溝槽的出現(xiàn)導致密封不嚴,新更換的油封無法與銹蝕的表面完美配合,進一步加劇滲漏問題。

通氣孔滲漏:通氣孔的主要作用是平衡減速箱內(nèi)部的氣壓,但長期暴露在野外環(huán)境中,通氣孔容易受到塵土、刷漆和銹蝕等因素的影響,導致堵塞。一旦通氣孔堵塞,減速箱內(nèi)部氣壓增高,潤滑油就會從其他部位滲出。

這些問題不僅影響了抽油機的正常運行,還增加了維護人員的工作量,帶來了額外的經(jīng)濟負擔和環(huán)境污染。如何高效解決這些滲漏問題,成為提升油田生產(chǎn)時率、保障清潔生產(chǎn)的關(guān)鍵。

減速箱滲漏原因分析

通過對現(xiàn)場數(shù)據(jù)的分析和設(shè)備的拆解檢測,發(fā)現(xiàn)導致抽油機減速箱滲漏的原因主要集中在以下幾個方面:

密封墊損壞:密封墊作為減速箱的主要密封材料之一,其作用是防止?jié)櫥蛷臏p速箱與外部接觸的縫隙中滲出。在游梁式抽油機中,由于減速箱的長時間使用,密封墊經(jīng)常會老化、磨損,導致潤滑油泄漏。此外,部分減速箱在設(shè)計中未使用密封墊,僅依靠密封膠進行密封,但密封膠在長時間運行后也會失效。

軸與油封之間的配合失效:減速箱輸入軸與油封的接觸面是防止?jié)櫥屯庑沟年P(guān)鍵部位。長時間運行后,輸入軸表面會出現(xiàn)磨損甚至銹蝕,形成明顯的溝槽,導致油封無法完全密封,潤滑油從軸與油封之間的縫隙滲出。環(huán)境溫度的劇烈變化也會使油封材料硬化、失去彈性,進一步加劇滲漏。

通氣孔堵塞:通氣孔的主要功能是排除減速箱內(nèi)的氣體,平衡內(nèi)部壓力,防止?jié)櫥鸵驓鈮哼^大而從其他部位滲出。但由于通氣孔暴露在外部環(huán)境中,長期受到塵土、銹蝕和刷漆的影響,容易發(fā)生堵塞。一旦通氣孔堵塞,減速箱內(nèi)部壓力無法平衡,潤滑油便會從密封性較弱的地方滲出。

治理措施及實施

針對上述滲漏問題,現(xiàn)場技術(shù)人員結(jié)合油田的實際情況,提出了三種主要的治理措施,并在現(xiàn)場進行了多次實驗驗證。

在軸故障引起的滲漏問題中,傳統(tǒng)的做法是直接更換油封,但由于輸入軸表面已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的銹蝕槽,新油封仍然無法完全密封。因此,通過精磨軸表面的銹蝕槽來修復軸。具體步驟是使用水砂紙對銹蝕槽兩側(cè)進行打磨,使軸表面光滑,確保新油封能夠與軸面緊密配合。調(diào)整新油封的安裝位置,使其錯開溝槽區(qū)域,從而增強密封效果。此項措施在GD1-0X523等3口油井中進行了實驗,效果顯著,后推廣至22口油井,均取得了良好的治理效果。
 
圖1  治理效果對比圖(左:治理前  右:治理后)

選用新型油封材料
目前,傳統(tǒng)油封材料普遍使用聚丙酸酯橡膠,但在長期的室外環(huán)境下,這種材料容易硬化,導致密封性能下降。為了解決這一問題,通過實驗選用了優(yōu)質(zhì)氟橡膠材料。氟橡膠具有更好的耐磨性和耐腐蝕性,能夠在惡劣環(huán)境中保持較長時間的密封性能。為了進一步提高密封效果,還將油封厚度調(diào)整為10 mm和14 mm兩種規(guī)格,方便在現(xiàn)場安裝時錯開原有油封的密封位置。此項措施在GD1-2-511、GD1-8-503、GD1-9-204等19口油井中實施,成功率達90%以上,部分油井因輸入軸軸承損壞導致實驗失敗。
 
圖2  治理效果對比圖(左:治理前  右:治理后)
 
安裝可調(diào)密封裝置
對于軸端面磨損較嚴重的減速箱,前兩種方法可能無法完全解決滲漏問題。因此,設(shè)計并安裝了一種可調(diào)密封裝置。通過將裝置固定在減速箱上,并在其內(nèi)部填充密封填料,利用螺紋壓緊密封填料,使密封效果更加可靠。這種裝置可以隨時調(diào)整密封效果,方便更換密封填料,操作簡單。此項措施在某注采管理站的3口油井中進行實驗,效果良好,隨后推廣至孤島油田相同情況的9口油井,治漏效果明顯。

圖3  治理效果對比圖(左:治理前  右:治理后)

實施效果及效益分析

通過實施上述治理措施,抽油機減速箱的滲漏問題得到了有效解決。根據(jù)2023年9月的統(tǒng)計數(shù)據(jù),共治理了56口油井的減速箱滲漏問題,所有治理過的油井均未再次出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,治理成功率達到100%。

經(jīng)濟效益分析:傳統(tǒng)治理方法的成本較高,通常每口油井的滲漏治理費用為5000元左右。上述自制治理方案極大地降低了治理成本,每口油井的治理費用僅為200元。治理56口油井的總成本為11200元,相較于傳統(tǒng)方法節(jié)省了26.88萬元。

無形效益:通過有效治理減速箱滲漏問題,避免了因設(shè)備故障引發(fā)的停井,保障了抽油機的正常運行,提高了設(shè)備的使用率。此外,由于治理過程簡單易行,工人勞動強度得以減輕,現(xiàn)場管理難度也大大降低。小組成員通過這次治理項目積累了寶貴的技術(shù)經(jīng)驗,提升了團隊的專業(yè)能力和技術(shù)水平。
 
通過對抽油機減速箱滲漏問題的分析,技術(shù)人員提出了一系列切實有效的治理措施,包括修復銹蝕槽軸、更換新型油封材料和安裝可調(diào)密封裝置,有效解決了減速箱的滲漏問題,還降低了維護成本,提高了設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)時率。現(xiàn)場應(yīng)用表明,針對不同類型的滲漏問題采取針對性的治理方案,可以顯著提升治理效果,并且具有良好的推廣價值。
 
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